解决活性氧化铝球孔容不稳定试验
解决活性氧化铝球孔容不稳定试验
孔容指标高低不一,低至0. 404 mL/g左右,高达0. 445mL/g左右;在比表面积相差不大的情况下,孔容差异较大。3. 4. 2节中,在养护条件不变的情况下,孔容受添加剂影响最大,第一次半工业化试验结果孔容忽高忽低,估计是混料不均匀导致原来的混料方式为,在圆盘制粒机内,约一吨p -氧化铝中加入50公斤大孔拟薄水铝石,混料半小时。由于ρ -氧化铝量大,大孔拟薄水铝石含量相对太少,物料难以混匀。经试验,将混料时间由原来的半小时提升至2h时,其混料效果仍然不佳。
尝试新的混料方式:球磨机内混合15%的低硅大孔拟薄水铝石,混料时间控制为2h,后在混料机内,将混好的物料稀释三倍备用。增强后产品强度得到提高,磨耗下降。在实际生产中,生球可增加一道增强工序。
工艺参数控制
本次工业化试验工艺参数仍然按之前确定的工艺参数控制,针对第- -次半工业化试验中出现的产品的磨耗较高、产品的孔容积不够稳定等问题,采用了采用了新的混料方式,球磨机内混合15%的低硅大孔拟薄水铝石,混料时间控制为2h,后在混料机内,将混好的物料稀释三倍备用。生球成型时,喷入浓度为0. 5%的拟薄水铝石胶体,并在滚简机中进行增强。
第二次半工业化试验
严格按照4. 4.1制定的工艺参数操作,本次试验计划生产活性氧化铝球5批, .30品的磨耗指标降低不明显,不必要进- -步 提高生球堆比降低磨耗。由表3. 8可知,.当蒸汽养护由4h提高至8h时,产品的磨耗几乎没有大的改变,增加蒸汽养护时间降低磨耗已不明显。尝试一种新的方法,采用粘结剂成型的方式来降低产品的磨耗。在ρ-氧化铝成型时,将普通拟薄水铝石酸化成胶做为粘结剂。粘结剂具体配制方法为: 500mL水+25g普通烘干粉碎拟薄水铝石(5%) +8mL 67%浓HNO3(1.6%)搅拌成为胶体。成型后,生球室温养护8h,再蒸汽养护4h
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